凱特精機04專項課題通過驗收
凱特精機04專項課題通過驗收
日前,由廣東高新凱特精密機械股份有限公司牽頭承擔的“高性能直線導軌副阻尼器、鉗制器、自潤滑器的研發與產業化”04專項課題在北京通過了驗收。工信部裝備司石平、李麗參加會議,中國機床工具工業協會秘書長王黎明擔任課題驗收專家組組長,廣東高新凱特精密機械股份有限公司、華中科技大學、南京理工大學、北京機電院機床有限公司、漢川數控機床股份公司等課題參與單位分別做了匯報。在聽取課題匯報和詳細專業質詢后,項目驗收專家對項目完成情況和實際應用表示了高度肯定,評審組一致通過項目驗收。
課題完成了任務合同書中規定的高性能直線導軌副阻尼器、鉗制器、自潤滑器的研發并實現產業化。針對阻尼器、鉗制器、自潤滑器產品的基礎理論、設計、工藝技術、性能測試技術、可靠性等綜合技術性能,研制了LGR35、45、55、65四種型號的各個系列產品;突破了鉗制器、阻尼器的結構設計和檢測測試等關鍵技術;研發了12臺套檢測測試裝置;制定了6項行業標準;取得了7項發明專利和3項實用新型專利;開展了相關試驗和用戶驗證,并實現了市場推廣及應用。
該課題研制的常開型鉗制器應用在數控加工中心、滾齒機、鉆攻中心、玻璃機械、鋁型材加工中心和木工機械等設備上,增加了軸向進給剛性,防止加工產生的顫動,降低表面粗糙度,降低刀具磨損;常閉型鉗制器應用在直線電機驅動的鉆攻中心上,起到斷電緊急剎車保護的作用。
該課題研制的阻尼器應用在磨床、數控加工中心、立式車床和數控球面鏜床等機床上,利用油膜阻尼吸振,降低加工時產生的自激振動幅值,明顯減少振紋,降低刀具耗損和提高加工精度。
該課題研制的自潤滑器用在加工中心和數控雕銑機等機床上,滿足了機床用戶不允許滴油至工件上的要求,減少了機床對滾動導軌副的供油量,實現導軌副長壽命免維護,降低了機床潤滑的成本。
本課題通過針對阻尼器、鉗制器、自潤滑器等直線導軌配套直線導軌副的研究與開發,提升了滾動直線導軌副的品質,實現了滾動直線導軌自潤滑、靜音、阻尼、制動等優異功能,滿足了高端數控機床對高性能滾動直線導軌的擴展功能要求,提高了主機的可靠性和安全性,此外,課題還制定了鉗制器和阻尼器的行業標準。
凱特精機始終堅持高端市場定位,該課題的成功實施,不僅增強了公司的自主創新能力和核心競爭力,更為高端數控機床的產品功能提升及產業的轉型升級做出了貢獻。
(馮健文)